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新聞詳情

PSA吸附塔上線失敗原因分析及應對措施

來源:上海自動化儀表有限公司作者:上海自動化儀表有限公司網址:http://www.mphtx.cn

上海自動化儀表有限公司連續(xù)重整 PSA裝置采用 UOP公司提供的 POLYBEDTM PSA提純氫氣技術,共計10個吸附塔, 采用兩塔同時吸附,4氣回收率,采用逆放沖洗工藝對吸附劑進行再生,從混合氣中提純分離出純度 大于 98%的氫氣,送出界區(qū)至氫氣管網。在正常生產過程中,1號、6因泄壓速度變緩,吸附塔沖洗時 間延長報警,后多次上線均因沖洗時間延長報警導致上線失敗。根據 PSA裝置運行特性,原料氣的組分以及程控 閥開著重從工藝方面分析 1號、6號吸附塔上線失敗的原因,并提出應對措施。


1 PSA裝置介紹

變壓吸附(PressureSwingAdsorption,PSA)是 一種物理吸附,其特點是吸附過程沒有化學反應, 吸附過程進行極快,參物質間的動態(tài) 平衡在瞬間即可完成,這種吸附是完全可逆的。


PSA裝置以重整氫為原料,采用變壓吸附氫 氣提純技術,從混合氣中提純分離出純度大于 98%的氫氣,送出界區(qū)至氫氣管網。混合原料氣 在提純氫SA解吸氣作為制氫裝置轉 化爐的燃料。


2 、PSA裝置運行特性介紹

根據 PSA裝置運行特性,整個變壓吸附過程 通常由吸附(ADS)、均壓力降(均降)(E1~E4)、 順放(PP)、逆放(BD)、沖洗(P)4~ E1)和終充(R)等步驟組成。


進料氣通過底部進料閥進入吸附塔,雜質被 選擇性吸附,吸附結束后,吸附塔里留下了一些雜 質。吸附塔底部的雜質#多,而越到頂部雜質越 少。通過減壓程序,從吸附塔頂部 回收氫氣,滯留在吸附塔里的純氫用于其他吸附 塔的均壓和沖洗操作中。 雜質在吸附劑的前沿轉移,在提供沖洗步序 結束時至#高位置,在沖洗步序結束 時,雜質前沿移至吸附劑#底層,依次循環(huán)使用吸 附劑,進而實現 PSA的吸附和再生。


3、 問題的提出

吸附塔自動離線有多種原因,例如閥門故障、 吸附塔壓力變送器故障、排放結束壓力未達到、終 充結束壓力未達到力未達到、排放偏 差/終充偏差/提供沖洗偏差超過程序設定值等。 在正常生產過程中,1號、6號吸附塔突然因沖洗 時間延長報警致自動離線,在排力變 送器等設備故障后多次上線均因沖洗時間延長 報警,沖洗速度偏差過大(不小于 0.2MPa)導致 上線失敗。


4 原因分析

4.1 直接原因

1號、6號吸附塔泄壓速度變緩,吸附塔沖洗 時間延長報警,沖洗速度偏差過大(不小于 0.2 MPa)造成吸附塔上線失敗。

4.2 間接原因

(1)重整裝置增壓機氫氣密封改為氮氣密封 時,PSA操作系數由 114降至 108,操作系數 108 對應的原料氣雜質含量仍然偏高,吸附塔的徹底。 (2)程控閥 XV 80165/XV 80115內漏嚴重。 (3)沖洗步序程控閥 PV 80113在裝置正常 運行時開度較其他吸附塔上偏大。


4.3 根本原因

PSA吸附劑被污染,吸附容量下降,造成產品 雜質穿透,沖洗氣密度變大,提供沖洗氣的流速 下降。根據現場操作記錄,在產品氫純度下降后作系數由 114降至 108。由于下降后的 PSA操作系數仍然較高,故提供沖洗時沖洗氣中 的氮氣組分增加,氣體密度增加,從而使閥門開度 增加洗氣的流速。但是,沖洗氣中雜 質增加,吸附劑再生不徹底,且進入吸附劑床層的 雜質會隨著吸附時間的增加而變多。


PSA裝置在正常運行過程中無法在線檢測原 料氣中雜質含量,按照上述模式不斷循環(huán)運行,使 吸附劑的吸附容量達到飽和,在均降步序結束甚結束后,吸附塔出口沖洗氣為原料氣, 密度達到#高值,閥門開度也#大,吸附劑被污染 使吸附容量下降,造成原料氣雜質穿透吸附劑床 層,PSA正常下,吸附塔提供沖洗氣應為 純氫氣,在吸附劑被雜質污染穿透后,提供沖洗氣 的為原料氣。氫氣與原料氣的密度不同,相同時 間內通過相同橫截面積的同,造成吸 附塔降壓速度不同,#終因沖洗時間延長報警致 吸附塔下線。


根據現場情況,檢查沖洗步序程控閥(PV 80113)的開度情況,在地衣次吸附塔上線過程 中,程控閥(PV 80113)在很短時間內閥全開狀態(tài)。


結合沖洗步序程控閥(PV 80113)開度變化 趨勢、產品氫純度下降趨勢、原料氣中氮氣含量變 化趨勢以及重整裝置增壓機氫氣密封更換氮來看,三者時間點吻合,進而判斷原料氣 中氮氣含量增加,對吸附塔吸附劑造成污染,影響 吸附塔泄壓速度,是吸附塔多次上線運行失敗的 根本原因。


5、應對措施

(1)對有故障的程控閥進行下線維修,使其 達到完好狀態(tài)。該裝置程控閥均采用軟密封式 的雙偏心蝶閥。PTFE材質在軟密封上的使用,降 低了中線蝶閥的蝶板與閥座始終處 于擠壓、摩擦狀態(tài),啟閉扭矩較大,磨損快導致閥 門使用壽命短。程控閥開關頻繁,再加上有吸附 劑粉塵的存在,粉塵隨帶出,對閥門 的密封面存在沖蝕,造成閥門密封面損傷進而內 漏[4]。頻繁開關還會導致起密封作用的軟閥座 破損、老化現象加重,失去彈性變形,板與閥座不能正常貼合密封,導致閥門內漏[5]。對 下線的程控閥 PV 80113,XV 80166,XV 80115進行 檢查,均有閥板密封座變形等情況。 此時對閥板進行激光熔覆,熔覆后的閥板密封面 損傷已全部消除,對軟閥座進行更換。


(2)將連續(xù)重整裝置增壓機氮氣密封改為氫 氣密封,使 PSA裝置原料組分達到設計要求,即 氮氣體積分數小于 2%。


(3)對裝置現場的吸附塔上的單法蘭壓力變器PT 80110,PT 80111以及閥門定位器

行檢查,排除儀表故障。

(4)PSA吸附劑的再生。盲板隔離相應的工 藝流程,從產品氫控制閥 XV 80112處通過手閥 控制逆工藝流程引入產品氫氣,將受污染吸附劑至 0.5MPa以上,從安全閥副線處 放空,將該吸附塔憋壓進行氫氣置換,將吸附劑中 的雜謘hou櫸紙馕 郊粱钚曰指匆院螅 椿指湊   常工藝流規(guī)程使吸附塔上線運行。


6 效果檢查

PSA裝置 1號、6號吸附塔成功上線運行后, 檢查沖洗步序程控閥(PV 80113)的開度情況,其 開度由上線時的 94%逐漸降低至吸附 劑性能恢復良好。


7 結束語

在日常的操作過程中,PSA裝置吸附塔自動 離線有多種多樣的原因,如:吸附塔擴散硅壓力變送器序運行中各個部序的壓力偏差超過程序設 定值、PLC電源故障、閥門故障等等。這就要求操 作人員根據不同的原因,提出相應的解決對策。 同時,及及產品氫的分析數據,在上 游裝置調整操作后,PSA裝置更應及時調整操作 參數到位,在保證產品質量合格的情況下,上海自動化儀表有限公司通過分 析吸附塔壓力運行曲線的動作及開度 變化情況好壞,提前預判 PSA裝置運行狀態(tài),保證 PSA裝置穩(wěn)定運行。